摘要:在污水處理裝置改造中,通過對閥門的重新選型、選材、維護保養等途徑,使閥門達到安全 可靠、常周期使用的目的。
關鍵詞:閥門;檢修;更新;
閥門在污水處理裝置中是主要的控制設備,雖然使用的種類不多,但數量多,體積大,多數閥門在DN200到DN700之間。且大多位于地下閥門井內,操作、維護、檢修的空間較小,加之閥門泄漏,使 得工作環境惡劣。我們廠的化工污水處理裝置在前 兩年的改造中,對于建于上世紀六十年代的主要生 產設施,以及主要的動、靜設備進行了更新改造,但對于閥門這種特殊設備,因連續性生產的特性,無法進行全面的更新。而正是那個時代安裝使用的閥 門’到現在暴露出的問題,如泄漏的問題,檢修頻繁、 檢修困難的問題,配件與目前市場上的閥門難以相 配的問題,已經嚴重影響了閥門的安全可靠性,和污水處理的質量。隨著環保意識的增強,環保法規的 嚴格執行,對于污水處理過程中因閥門泄漏而造成 的環境污染,以及所引起的污水處理不合格等后果, 所承擔的責任越來越大,引起的社會影響的壓力也 越來越大。
因此閥門的安全可靠,長周期使用,特別是杜絕閥門的泄漏問題,就成為污水處理過程中非常重要的問題,必須引起我們的高度重視。下面就污水處理裝置改造中閥門的更新換代,從選型,檢修維護, 特別是防止泄漏等方面所采取的措施做一些探討。
閥門的泄漏有兩種情況,一種是內漏,一種是外漏。在污水處理中閥門的內漏和外漏有同樣嚴重的危害。內漏造成工藝波動,出水質量不穩定。外漏 又造成直接的環境污染,而且工業污水中所含有的易燃易爆成分外泄形成危險因素,還使得閥門難以檢修或更換。
內漏分析:a.污水中常含有體積較大的固體雜質,特別是軟性材料,如橡膠塊、塑料塊等,被閘板擠 壓在流道中間,造成閘板關閉不嚴,從而引起污水泄 漏。因主流程上的閥門多為平行式雙閘板閘閥,閘板厚度在30至150mm之間,因而極易發生上述情 況。這是內漏的主要原因,漏量較大。
b.閘板或閥體密封面腐蝕、變形造成密封不 嚴。造成污水內漏,成為小流量連續排放。
c.閥門在制造中存在質量問題,造成閘板密封 不嚴而導致污水的泄漏。
外漏分析:a.污水在填料處的泄漏,主要是材料 選用不合適或質量不符合要求;填料被磨損失去彈 性;閥桿被磨損直徑變小;填料壓蓋松動等原因,這 是填料泄漏的主要形式。
而過去閘閥通常使用的是浸油盤根填料,被污 水、污泥浸泡后更容易失去彈性、被磨損。
b.閥體自身泄漏,普通低壓閘閥通常是灰鑄鐵 材質,鑄造中容易產生砂眼等缺陷。閥體上的砂眼 會在污水、污泥的沖刷下迅速擴大,由滲漏變為泄 漏。
c.低壓閘閥的閥桿的材質為普通碳鋼,容易被 污水腐蝕,使直徑變小,污水就會透過填料而泄漏; 還由于普通閘閥的閥桿與閥板不是直接連接,而是 中間還有一個活動連接塊,這樣閥桿在上下運動中 就有可能在某個位置卡住使閥門既不能關閉也不能 打開,這種情況下泄漏會很大。
原有舊閥門的另一個突出問題就是,檢修頻率 高,使用周期短的在6個月以內,而且檢修時難度 大,原因主要有以下幾個方面:
a.污泥、污水中的固體雜質較多,特別是如橡膠塊等軟性塊狀物,容易停留在閥門流道中,被厚度較 大的閥板壓住,使閥門關閉困難,操作人員容易用力 過度,導致閥板被撐開過大,連接體被卡死在閥板中 間,甚至被壓碎。
b.由于磨損,連接塊與閥桿或與閥板脫開,使 閥桿對閥板徹底失去指揮作用。
c.原有閥門的配件與目前市場上的閥門很難相 配,檢修時配件難以解決。
d.由于污水泄漏,使得平時閥門維護、檢修環境 惡劣,而且井下施工還須搭起吊架,再加上特殊的安 全防護,使檢修的難度和成本大增。
e.管理難度大,再這種惡劣環境下,給操作人 員的日常巡檢、維護、潤滑等帶來極大的困難,使這 些工作難以到位。
根據污水處理裝置不同流程段的工藝特點,以 及針對污水、污泥的特性,提高閥門的安全可靠性和 延長使用壽命,是選用新型閥門的目標。選用閥門 時我們根據工藝條件的要求和設計規范的要求,還 根據污水介質的溫度、壓力、流速以及腐蝕性進行了 論證。按照施工和實際操作經驗,還考慮了各種具 體情況,盡量與實際操作條件相配合,最大限度的滿 足使用要求。
(1)對于操作不太頻繁、密閉性要求較高、管路 直徑較大的地方,采用各種蝶閥。這種閥門使用數 量多,開關較為輕松,單個工人可在短時間內操作多 個閥門。
(2)對于像濃縮池、沉淀池等地方的排泥閥,操 作頻繁、環境較差、介質中固體雜質較多、地面以下 操作的,采用了新型的刀型閘板閘閥,這種閥門3-5mm厚的刀型閘板徹底解決了塊狀雜物卡住閥板的問題;閥板與閥桿直接連接并使用鎖緊螺母徹底 解決了閥板脫落的問題。
(3)對于其它有強腐蝕介質的,使用了特殊材質 的閥門。
“)在閥門填料的使用上,根據介質的特性,并 根據填料箱和閥桿的尺寸,定型加工,將閥門原裝的 浸油盤根填料更換為柔#石墨填料,延長使用時間。
(4)閥桿和閥板的材質選用2013,大大增加了 耐磨性和抗腐蝕性,同時也提高了填料的使用周期。
從 2003年開始到目前為止,新安裝和更換的閥門中,全部使用良好,未出現過因泄漏嚴重或閥板脫 落問題而停工藝檢修的情況。以沉淀池、濃縮池的 排泥閥為例,檢修周期由原來的平均8個月提高到 現在的18個月以上。而且根據現在的使用狀況來 判斷,還可以大大延長。長周期的使用和檢修費用 的降低,將會在今后更加顯著地顯露出來。新使用 的成型的填料在使用時,更加簡便,易于更換。新采 用的刀型閘閥根據我們的要求,生產廠家將閥桿延 長到地面以上適合操作的高度,工人可以在地面上 開關閥門,勞動強度的降低,安全性的提高,不言而 喻。
目前更新的閥門,還不到整個裝置的50%,隨著科技的進步,閥門設計理念的發展,制造水平的提 高,那些新型結構和材料的閥門和材料將會更多地 應用到我們的環保裝置中。
在閥門的日常管理中,工人在進行日常維護、巡檢、潤滑等工作時,因為環境的大為改觀,使得上述 工作更加易于進行,責任心也大大提高。更好地貫 徹了我公司倡導的“一次性作好”的理念,也為裝置的“三年一修”的目標打下了堅實地基礎。
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